桂林永福300吨/日铅锌铜多金属选矿厂
项目概述
泽鑫矿山设备为某矿业公司提供的桂林永福300吨/日铅锌铜多金属选矿厂项目,是一个老矿坑复产项目,包括选矿试验研究、工程设计、设备供应和安装调试等一条龙服务。
项目挑战
该项目是一个老矿坑复产工程,面临诸多挑战:原矿石品位波动大,矿物组成复杂,铜铅锌硫化物相互嵌布,难以有效分离;矿区基础设施老旧,部分设备需要更新改造;环保要求日益严格,尾矿处理和水资源循环利用需要优化解决方案;同时还需要控制投资成本,确保项目经济可行性。
解决方案
泽鑫矿山设备基于详细的矿石性质分析,设计了一套全面的加工方案。工艺流程首先采用两段一闭路破碎系统,将最大粒度350mm的原矿加工至12mm,其中粗碎采用颚式破碎机,细碎采用圆锥破碎机,筛分则使用圆振动筛进行物料分级。磨矿系统采用一段闭路磨矿与中矿再磨相结合的工艺,一段磨矿采用格子型球磨机配合高堰式单螺旋分级机,产品细度达到-200目占60%;中矿再磨则采用溢流型球磨机与水力旋流器,使再磨产品细度达到-200目占80%。在矿物分离环节,浮选采用铜铅混浮-尾矿浮锌-铜铅分离的工艺流程。铜铅混浮环节采用一粗三扫四精的浮选流程,粗扫选使用充气式浮选机,精选则采用自吸式浮选机;浮锌作业采用相似的一粗三扫三精流程;铜铅分离则采用一粗二扫二精流程,全部使用自吸式浮选机。精矿脱水方面,铜精矿采用沉淀池自然沉降脱水工艺,而铅、锌精矿则使用浓密机与陶瓷过滤机组成的两段机械脱水系统,最终精矿水分控制在约12%。尾矿处理采用湿式排放方式,由油隔离泵直接输送至尾矿库存储。
项目成果
该项目自投产以来运行稳定,日处理矿石300吨,产品回收率和精矿品位均达到设计要求。铜精矿品位达到20%以上,铅精矿品位达到60%以上,锌精矿品位达到50%以上。精确的工艺控制和高效的设备配置使选矿回收率较原工艺提高了5-8个百分点,显著提高了矿山的经济效益。工艺流程的优化也减少了选矿药剂用量,降低了生产成本和环境影响。该项目成功实现了资源的高效利用,为老矿山的复产和可持续发展提供了典范。
项目图片
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